一九九九年三月,我縣某使用單位一臺SZL10-1.27工業(yè)鍋爐在運行過程中,操作工發(fā)現(xiàn)爐膛內有白色蒸汽出現(xiàn),緊急停爐后,經檢查發(fā)現(xiàn),左側防焦箱出現(xiàn)裂紋滲漏。由于該廠生產任務較緊張,在事故原因未調查清楚的情況下,對該防焦箱前段作更換修理,修復后迅速投入生產。二000年五月,該爐右側防焦箱又發(fā)生同樣的事故,又同樣因為生產刻不容緩,用同樣的方法修理右側防焦箱后繼續(xù)投入運行。二00一年七月,該爐左側防焦箱又發(fā)生裂紋穿透而滲漏,和上兩次事故驚人地相似。同樣的情況、同樣的位置,連續(xù)不斷地發(fā)生事故,給該廠造成了較大的經濟損失。為切實消除事故隱患,避免事故的重復發(fā)生,本人對該事故進行了調查分析,現(xiàn)將有關情況介紹如下,供同行們參考。
一、事故概況
該爐為雙橫鍋筒鏈條爐排散裝水管鍋爐,一九九五年九月制造,一九九六年五月投入運行,額定蒸發(fā)量為10t/h,使用壓力為1.0MPa,防焦箱材質為20號無縫鋼管,規(guī)格為φ159×8mm;裂紋中心(如圖1所示)距第一根水冷壁管約682mm,裂紋呈環(huán)
向(如圖2所示)分布在防焦箱外表面向火側,裂紋區(qū)域長600mm,寬60mm。裂紋中心上方開有一400×400mm撥火爐門。
二、檢驗情況
1、表面檢查:外觀檢驗發(fā)現(xiàn),裂紋為環(huán)向裂紋,單根裂紋長度在20-60mm之間,裂紋較密集;防焦箱外表面向火側裂紋區(qū)域呈紅褐色,用檢驗錘敲擊后,金屬出現(xiàn)黑色,懷疑有石墨化傾象。對防焦箱裂紋段割開檢查發(fā)現(xiàn),裂紋區(qū)域內表面基本無水垢,而非裂紋區(qū)域有輕微的小于0.3mm的水垢。兩區(qū)域有肉眼能發(fā)現(xiàn)的明顯區(qū)別。
2、化學成份分析:對防焦箱材質取樣進行化學成份分析,非裂紋區(qū)防焦箱材質化學成份完全合格,可以排除材質不合格因素。
3、初步結論:檢驗員外觀檢驗后認為,裂紋區(qū)域有明顯過熱疲勞的傾向。
三、原因分析
1、裂紋性質:裂紋初步確定為穿晶裂紋,肉眼明顯地可以看到,每條裂紋細而尖,大小不一,應為熱疲勞裂紋。
2、裂紋產生的原因:熱疲勞裂紋是在金屬材料低于拉伸應力極限時,由于溫度的變化而形成的熱交變應力的反復作用下,緩慢產生的擴展裂紋。受壓元件受到火焰的加熱,由于內部介質密度或位置的變化,使金屬的溫度發(fā)生交替變化,金屬也就交替地膨脹或收縮,在金屬內部就會引起交變應力。在這種交變應力的作用下,引起塑性變形的積累損傷,而產生疲勞裂紋,這種疲勞裂紋處在高溫下,金屬的強度低,其應力振幅一般超過屈服極限,每次循環(huán)產生的局部塑性變形較大。這樣,只經過較少的循環(huán)次數(shù)后,就會萌生熱疲勞裂紋。由于所處高溫條件,周圍要受到介質的影響,所以不產生象普通機械疲勞那樣典型的單條裂紋,而象該防焦箱所見到的一些平行排列、與熱應力方向垂直的裂紋,也就是說,在該部位受到溫差應力引起疲勞裂紋。
3、汽水分層的影響:防焦箱裂紋區(qū)域位于爐膛的幅射高溫區(qū),防焦箱向火側的運行溫度為290℃左右,防焦箱內介質為循環(huán)水。雖然一側受爐膛火焰加熱,但由于防焦箱內有循環(huán)水流動,本不應有大的溫差。但我們從防焦箱裂紋區(qū)域發(fā)現(xiàn),裂紋區(qū)明顯過熱,割開檢查發(fā)現(xiàn),防焦箱內表面裂紋區(qū)域無水垢,而非裂紋區(qū)有輕微的水垢,且兩區(qū)域顏色不同,有明顯區(qū)別,可以初步得出結論,出現(xiàn)了汽水分層。
4、環(huán)境影響因素:鍋爐兩側防焦箱裂紋中心上部均開有400×400mm的撥火爐門,爐門開啟撥火時會有冷空氣進入,同時爐門有關閉不嚴密的現(xiàn)象,在運行的過程中,可能時有冷空氣進入,防焦箱該區(qū)域有少許溫差,不排除出現(xiàn)疲勞的可能,但這種溫差作用是很微小的,不可能在兩三年內使防焦箱出現(xiàn)嚴重裂紋。因此認定,這不是事故的主要原因。
5、水循環(huán)回路的影響:鍋爐的自然循環(huán)回路設計應為合理,該防焦箱下降管與水冷壁管的截面積之比為41%,如圖3所示。
工質的流動如圖4所示,防焦箱中的工質為密度較大的水,水冷壁管因受爐膛高溫幅射熱的作用,水冷壁管中的工質為密
度較小的汽水混合物,利用工質的密度差進行循環(huán)流動。在對防焦箱的檢查中發(fā)現(xiàn),汽水分層的蒸汽層出現(xiàn)在防焦箱的向火側。
6、負荷的影響: 據(jù)了解,由于該廠生產任務比較緊,該爐經常是滿負荷運行,有時甚至超負荷,所用煤質有的揮發(fā)分含量比較高。爐膛內爐門位置,是揮發(fā)份的主燃燒區(qū),又是煙氣擾動的主混合區(qū),溫度高,當鍋爐高負荷運行時,該區(qū)域受熱強度大,工況有所惡化。
7 、綜合分析:鍋爐防焦箱前端第一根下降管與水冷壁管距離較遠,水循環(huán)流速慢,在高負荷或低負荷時,其間易產生水循環(huán)不良。當鍋爐工況惡化時,防焦箱前端水循環(huán)不暢,水的流動不正常,有時甚至產生水循環(huán)停滯,使防焦箱前端吸收的熱量不能及時地傳遞給內部的介質,造成防焦箱前端的內部介質局部汽化,形成汽水分層。汽化層的形狀和位置與防焦箱各部分受熱程度以及下降管中水循環(huán)阻力有關系,同時汽化層的厚度又隨著負荷的變化而變化,因而該防焦箱汽化層呈不規(guī)則橢圓形,并分布在向火側。隨著介質的緩慢流動和鍋爐運行工況的變化,防焦箱前端的管壁(裂紋區(qū)域)受到汽水交替接觸,而形成壁溫的交替變化,并隨工況的惡化程度而變化,這個過程多次重復,使防焦箱受到疲勞應力,進而形成穿透性裂紋。
四、防止措施
1、合理匹配負荷:合理調節(jié)好鍋爐負荷,對鍋爐的使用有較大的影響,在生產任務緊張的情況下,啟用其它備用爐,而不是滿負荷地使用某一臺鍋爐,應保持鍋爐負荷在70-80%之間,以達到高效率。
2、合理調節(jié)好鍋爐的燃燒工況。當鍋爐負荷變動時,首先需調節(jié)送風量,緊接再調節(jié)燃料量,只有兩者配合適當,才能獲得正常的燃燒工況;燃料應在離煤閘門0.3m處著火,并在擋渣設備前0.3-0.5m處基本結束燃燒。對于高揮發(fā)分煤采用薄煤層,快送煤方式,對低揮發(fā)份煤,采用厚煤層,慢送煤方式。
3、采取局部保溫措施。為保護防焦箱,加強水循環(huán),將防焦箱前端,(如圖5所示-俯視)向火側部分用耐火混凝土保溫,使防焦箱該部位工質受熱變小,工質密度變大,與水冷壁內工質的密度差增大,提高水循環(huán)流速;同時水循環(huán)加快,防焦箱的保溫與未保
溫部分之間的溫差減小,有效地保護了防焦箱。使用時,應定期清理緊貼火床的側墻部位粘結的渣瘤,保證燃燒平穩(wěn)進行。