日前,滄州煉化動力車間技術(shù)人員,對2008年底投資300余萬元新建并投用的兩臺250噸/小時鍋爐除氧器,進(jìn)行了技術(shù)標(biāo)定。標(biāo)定結(jié)果顯示,新除氧器一年可節(jié)約蒸汽12000多噸,產(chǎn)生效益150余萬元;節(jié)約電能200余萬度,節(jié)約電費(fèi)120多萬元,每年產(chǎn)生效益近300萬元。
滄煉動力車間原有5臺除氧器,分別擔(dān)負(fù)催化裝置和中壓爐除氧水的供水任務(wù)。這5臺“元老級”的除氧器,不僅控制程序復(fù)雜,而且由于霧化模式不同,造成除氧運(yùn)行不平衡。特別是給水泵引水管容量不足,除氧器之間并聯(lián)運(yùn)行水位不能平衡,達(dá)不到相互備用;給水泵能力偏大,而實際負(fù)荷偏低,存在大馬拉小車現(xiàn)象,催化廢熱鍋爐給水又是自動控制,有時需求量波動,為了保證給水泵的穩(wěn)定運(yùn)行,只有開部分旁路閥控制,導(dǎo)致給水泵電機(jī)耗電能很大。擔(dān)負(fù)中壓爐供水任務(wù)的兩臺除氧器,因中壓爐在非冬季的情況下負(fù)荷偏低,造成除氧旋膜霧化不良,蒸汽單耗明顯上升,還影響了除氧給水的品質(zhì)。這5臺除氧器不僅效率低、能耗高,還給日常操作和安全生產(chǎn)帶來很大的隱患。
這個車間的技術(shù)人員經(jīng)過多方的技術(shù)論證,提出了技改方案。公司經(jīng)過認(rèn)真的調(diào)研,采納了車間技術(shù)人員的建議,對原有的除氧器進(jìn)行了整合,于去年底投資300余萬元新建了兩臺250噸/小時的高效旋膜除氧器,并加裝了乏汽回收裝置。他們在充分利舊的情況下,重新設(shè)計了配套管線及控制閥組,并將除氧監(jiān)視控制信號引入DCS控制室。改造后,機(jī)泵由原來的12臺整合為5臺,負(fù)荷率由原來的40~60%提高到現(xiàn)在的90%左右,僅此一項,每年就可節(jié)電200多萬度,折合費(fèi)用120多萬元。除氧器取消原來兩套除氧系統(tǒng)分別供水的系統(tǒng)模式,采用一套一體化KLAR裝置,這套裝置在提高負(fù)荷水平節(jié)約蒸汽的同時,增上的乏汽回收裝置還可將對空排氣熱能回收后再利用,每年節(jié)約的低壓蒸汽總計可達(dá)12000噸左右,折合費(fèi)用150萬元。一年多就可收回設(shè)備全部投資。
這項節(jié)能設(shè)施投用后,不僅降低了能耗,提高了除氧水的品質(zhì)達(dá)標(biāo)率,而且還簡化了流程,減輕了職工勞動強(qiáng)度。