蒼南一家塑業(yè)公司是用煤炭作鍋爐燃料,鍋爐接上新研發(fā)的煤氣燃燒爐裝置后,將煤炭轉(zhuǎn)化為混合煤氣,實現(xiàn)了清潔燃燒。
“這一改好處可不少,又節(jié)能又環(huán)保。”該公司負責人算了一筆賬,該公司用的鍋爐原來日耗煙煤15噸,以900元/噸計算,要1.35萬元,改造后只需日耗煙煤11.5噸,可節(jié)省3150元左右,年節(jié)省百萬元以上。按此計算,差不多2個多月就能收回這套20多萬元的改造裝置成本。
據(jù)介紹,煤氣化技術(shù)是利用水蒸氣和空氣作為氣化劑將煤炭轉(zhuǎn)化為混合煤氣,實現(xiàn)以煤代油和煤清潔燃燒的一種技術(shù)。燃煤工業(yè)鍋爐普遍熱效率較低,排放物污染嚴重,而燃油成本又太高!皩⒚航(jīng)過氣化,提高了煤的熱效率,而且環(huán)保。”該科研項目主要負責人鄭中瑞說,煤氣化直燃式鍋爐的研發(fā),可以直接對燃煤鍋爐進行改造,從而替代燃油鍋爐,節(jié)約燃料,又能減少對大氣的污染。目前,科研小組對溫州、寧波等地的數(shù)臺工業(yè)鍋爐進行煤氣化直燃改造試驗。
此外,經(jīng)浙江省特種設(shè)備檢測研究院和溫州市環(huán)境監(jiān)測中心站的熱工測試及環(huán)保排放測試結(jié)果表明,新研發(fā)的煤氣化直燃式鍋爐熱效率達到84.8%,明顯高于傳統(tǒng)的燃煤鍋爐,節(jié)約燃料可達20%以上,污染物排放水平達到甚至高于燃油鍋爐的標準,無需處理即可達到無煙無塵的效果。
據(jù)統(tǒng)計,溫州有登記在用的大小工業(yè)鍋爐6000多臺,大多數(shù)是以煤炭為燃料。其中有2000多臺可進行煤氣化直燃式鍋爐技術(shù)改造。煤氣化鍋爐在上世紀八九十年代就被作為研究項目,不過都未成功。2008年,溫州市特檢中心再次接下該研究項目,聯(lián)合溫州市華泰工業(yè)設(shè)備工程有限公司和浙江大學共同研發(fā),這是2008年市科技局立項的科研項目。
為成功研制該設(shè)備,溫州市特檢中心特地抽調(diào)鍋爐技術(shù)骨干負責安全技術(shù)課題攻關(guān),深入耗能大的企業(yè)實地研究,對設(shè)備的安全可靠性進行充分驗證,對出現(xiàn)的技術(shù)問題及時提出改良意見。目前該項目的研發(fā)已產(chǎn)生了兩項成果:一是利用煤氣化技術(shù)研制的煤氣化直燃式一體化鍋爐;二是利用煤氣化技術(shù)對企業(yè)原先在用工業(yè)鍋爐進行改造,為企業(yè)節(jié)省再次購買鍋爐的費用。